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  正在脱硫工艺中,副盐的含量直接影响到全体脱硫体例的坚固运转,是保障脱硫成果首要的参数之一,正在多年坐蓐实习运转中勾结本身工艺运转状态,探求总结出了一套排放副盐的操作要领,通过实习,获得了较好的成果,确保了脱硫体例的坚固运转。

  首钢水钢煤焦化公司脱硫工艺采用以焦炉煤气中本身含有的氨为碱源,以长春东狮科技(集团)有限负担公司(原长春东狮科贸实业有限公司)坐蓐的888-JDS为复合催化剂的湿式氧化法脱硫工艺,该法不单可脱去H2S还可脱去大一面HCN及一面有机硫,脱硫成果高,不必表加碱源,轮回液中含盐量少,不易累积,可不设提盐装备,发作的废液少且可回兑炼焦煤中,是以不单拥有投资省,操作用度低,运转坚固的特性,况且拥有优异的环保成果。脱硫富液的再生采用塔式再生,再天生果高,操作安稳。硫接收采用自愿箱式压滤机接收硫膏[1]。

  正在实践坐蓐运转进程中,因为受工况及坐蓐操作不坚固等诸多身分的影响,从而导致脱硫成果存正在动摇,通过对坐蓐操作及对相干数据的采集举办统计判辨后,咱们以为:酿成脱硫成果不坚固与脱硫液中副盐含量过高有很大相合。正在脱硫液的氧化、再生进程中,会发作多种副响应,天生NH4CNS、(NH4)2S2O3和(NH4)2SO4等副产盐类,当副盐的浓度到达必定水准时,将对脱硫成果发作很大的影响,乃至酿成脱硫塔的淤塞等题目,况且对兴办腐化大,增进脱硫兴办的能源花消,增进了脱硫体例的运转本钱[2]。

  从上面的数据中咱们可能看出,当脱硫液中的副盐积聚到必定浓度后,就会紧张影响脱硫液的再天生果,从而大大低重脱硫成果。通过对现场的旁观及数据判辨咱们以为:当副盐总量到达110g/L时,可能通过调理催化剂的浓度升高脱硫成果,低重出口H2S含量,但当副盐含量超出200g/L时,升高催化剂的浓度仍然对脱硫成果和出口H2S含量影响不大,因此应思步骤尽量排出副盐,使其浓度低落,不然将影响脱硫成果。是以,要保障长久较高的脱硫成果,副盐含量一般须要统造正在200 g/L以下。

  2010年8月为正在必定鸿沟内低重坐蓐本钱,公司曾选用此表一脱硫剂厂家的DF888催化剂,因为多种原由以致脱硫工段体例阻力由1000Pa快速上升至3000Pa,紧张的时分乃至影响到了煤气胀风机的安然运转,当阻力升高时曾产生过从脱硫塔入口煤气排液管中排出豪爽脱硫溶液的处境,过程对坐蓐现场及操作的多方面排查,苛重原由是退换催化剂后因为该催化剂活性欠好,氧化再天生果不佳,以致脱硫塔积硫酿成脱硫体例阻力剧增,通过现场的操作判辨,坐蓐操作及统造参数均未发作任何改观,独一改观的只是退换过催化剂,是以,通过豪爽数据的整顿判辨后,咱们实时地有将脱硫工段应用的催化剂又从头退换为长春东狮科技(集团)有限负担公司(原长春东狮科贸实业有限公司)坐蓐的888-JDS复合催化剂,过程调理催化剂的应用量,因为888-JDS复合催化剂活性好,再天生果好,硫泡浮选成果好,脱硫塔内的阻力持续低落,同时因为脱硫塔内的积硫获得持续的清扫,脱硫液排盐的操作欠好,又将会影响脱硫工序发坚固,正在一次排放脱硫塔底液封槽脱硫液时展现管道中有硬物撞击的音响,咱们正在脱硫地下槽中展现了豪爽的圆形副盐结晶,且硬度较高,咱们通过查找原料展现脱硫塔底离进入液封槽的管道另有1米的高度,副盐仍会正在塔底麇集,底部积聚的副盐会持续抬高脱硫塔的液位,当副盐含量高时容易积聚淤塞脱硫塔底部溶液出口管道与脱硫塔液封槽锥底管道,从面酿成脱硫液正在脱硫塔底与液封槽处回液不畅,从而使得脱硫塔内液位正在溶液轮回量稳固的处境下,导致脱硫塔内溶液液位持续升高后溶液从进入脱硫塔内反窜进入煤气入口管道,酿成脱硫塔入口煤气管道积液后影响全体煤气体例动摇,影响煤气胀风机的操作。

  正在坚固脱硫工段平常坐蓐的条件下,避免任性退换脱硫催化剂,通过持续增强硫泡沫的浮选和再生管事及催化剂的活化进程表,咱们将本来排盐操作进程中不对理的操作要领举办了重复的验证和持续优化 , 最终咱们勾结现场坐蓐操作处境,从2010年11月份起苛厉遵从每天白班9:00-10:00从脱硫塔底液封槽处排放副盐,中夜班17:00-18:00从脱硫溶液轮回槽底部排放副盐,排盐时先将进入脱硫地下槽的阀门b 全合,然后打摆脱硫塔底液封槽或者是脱硫溶液轮回槽的阀门a让排放的副盐正在排放的管道内静置5-10分钟,操纵塔器内液体本身压力或者容器内部压力将副盐神速消除,如许操作可能避免排盐时脱硫液排出较多,副盐排出量幼酿成的正在体例中塔器、槽罐里的积聚表象,才力彻底将副盐排尽。然后再全开进入脱硫地下槽的b阀门举办排盐操作,当脱硫地下槽液位来到2/3时,再紧闭脱硫塔或液封槽或者是脱硫溶液轮回槽的阀门a,5分钟后再紧闭进入脱硫地下槽的阀门b,如许才力保障排盐成果的同时,避免副盐残留正在管道中的处境。(排放途径见图1)

  坚固催化剂的应用,增强硫泡沫的浮选和再生,增强排盐操作要领后,咱们将2010年至2011年同期脱硫副盐、悬浮物脱硫塔阻力和脱硫塔后H2S含量的同期数据举办了比较,详细如下:

  坚固脱硫剂的应用,增强排副盐要领操作后,过程两年的运转旁观,脱硫工段苛重参数获得了必定水准的改进,而且动摇幅度缩幼,体例运转较对比安稳,再未产生过副盐结晶酿成豪爽天生导致脱硫体例阻力增大的处境,操作上的更始使得脱硫成果获得了升高,煤气中硫化氢含量的节减大大节减后部工序的兴办腐化,避免了因兴办腐化酿成的硫铵、粗苯工段停工检修,正在保障竣事坐蓐职司的条件下升高了全体车间的坐蓐成果,不单改进了我车间各工段的兴办运转处境,还直接影响到后部各个煤气用户,煤气中含硫量的低重,改进了钢材的质地,为水钢成为“西部精品长材基地”打好了底子;煤气中含硫量的低重,升高了民用煤气质地,低重了煤气中杂质的含量,为都邑庶民生存做出了必定的功劳。为确保该工艺的相连坚固,正在往后的坐蓐操作运转进程中,咱们将勾结本身工艺状态,持续总结、改进和优化坐蓐操作要领,以确保脱硫工艺的坚固顺行。

  [2] 冯金龙. 脱硫液处罚运转操作实习与判辨[A]. 苏、鲁、皖、赣、冀五省金属学会第十五届焦化学术年会论文集(下册)[C], 2010 .

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